在20世紀六七十年代,生產(chǎn)球墨鑄鐵主要是使用沖天爐,由于焦炭質(zhì)量差(塊度大、密度低、固定碳含量低、含硫量);鐵液溫度低;使用的球化劑制備的方式不完善;生鐵的含硫、磷量高等,所以生產(chǎn)出的球墨鑄鐵的質(zhì)量較差,球化質(zhì)量不穩(wěn)定。現(xiàn)在生產(chǎn)球墨鑄鐵大都是用電爐熔煉,爐溫的高低容易控制;生鐵等原材料的質(zhì)量好;球化劑的種類多且質(zhì)量好,因此球墨鑄鐵的質(zhì)量也比較容易控制。但是球化不良仍是球墨鑄鐵生產(chǎn)中的主要缺陷之一。
球化不良表現(xiàn)在鑄件斷口上(一般多觀察澆冒口斷口),有大塊黑斑或明顯可見的小黑點;敲擊鑄件發(fā)出的聲音不清脆;金相顯微組織上有較多的厚片狀石墨,有少量球狀、團狀石墨,或枝晶石墨(有時球化不良在金相上還有一個特征,即在厚片狀石墨叢中,個別球狀石墨反而還很圓整)。
產(chǎn)生球化不良的原因,總的來講皆由以下三大類因素所影響:殘留鎂量或稀土量過低(但稀土含量過高時,則石墨圓整度變差,鑄件易產(chǎn)生白口及縮松);孕育作用不強或衰退;干擾元素過高。
但在實際生產(chǎn)過程中,產(chǎn)生球化不良的因素很多,有技術(shù)上的問題、有操作上的問題、也有管理上的問題。
1.球化劑質(zhì)量差
球化劑中Mg、RE含量經(jīng)化驗雖達到質(zhì)量要求,但因熔煉技術(shù)不佳,含MgO較高(球化劑中含MgO>1%,對球化質(zhì)量就可能有影響),MgO對提高球化質(zhì)量幾乎沒有作用,反而使球墨鑄鐵易產(chǎn)生夾渣缺陷;球化劑里含Ca等元素少,球化處理時反應(yīng)激烈,Mg燒損較多。
防止措施:不使用質(zhì)量差的球化劑(要對供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家進行考察,先少量購進,試用后再批量購買)。球化劑放置時間過長,易受潮氧化。
2.爐前球化處理操作不當
球化劑倒入鐵液包堤壩挖坑里后,未攤平拍實;表面覆蓋物少,或覆蓋層薄,或未填滿球化劑塊縫隙,沖入鐵液后,不僅外露球化劑馬上熔化反應(yīng),同時鐵液大量進入球化劑塊縫隙里,直接熔化球化劑或把球化劑沖起漂浮鐵液表面,反應(yīng)過早過快,Mg燒損較多。
防止措施:把倒入包底凹坑里的球化劑攤平、適當舂實,再把上面覆蓋的孕育硅鐵攤平并適當舂實,表面覆蓋適當量的球墨鑄鐵屑(舂實)或一定厚度的球墨鑄鐵板。這樣不僅把合金的縫隙填滿,且有一定厚度覆蓋層。
3.原鐵液含硫量高
硫是主要反球化元素,含硫量高會嚴重影響球化質(zhì)量,當原鐵液中的wS>0.06%時,即便是加入較多的球化劑,也很難得到合格的球墨鑄鐵質(zhì)量。在球化處理過程中,球化劑中的Mg,首先與鐵液中的S起化學反應(yīng),生成MgS的熔渣,剩余的Mg才起到球化作用,RE同樣如此。由于球化元素少,所以影響了球化質(zhì)量。鐵液含硫量高,即便加入大量的球化劑,如果澆注時間過長,扒渣不凈,還會發(fā)生“返硫”現(xiàn)象,影響澆注到后期的鑄件質(zhì)量。原鐵液中硫的主要來源是:使用了含硫量高的焦炭或新生鐵。
防止措施:使用含硫量低的生鐵及回爐料和焦炭;掌握好球化劑加入量與原鐵液含硫量的關(guān)系;爐前及球化處理過程中采取脫硫措施(往焦炭上噴灑石灰水、電爐脫硫較為容易、球化包內(nèi)加入堿面或燒堿)。
隨爐料代入的球化干擾元素過高,如Ti、Sb、As、Pb、Al、Sn等。稀土元素雖有一定的消弱或抵消反球化干擾元素的能力,但鐵液中含干擾元素太多,仍會惡化石墨球形狀(畸形石墨);即便球化,球墨鑄鐵材質(zhì)的物理性能也會趨向很脆。因此,在生產(chǎn)QT400—18以及抗低溫球墨鑄鐵時,要選用高純生鐵。
4.接鐵液澆包放置不當
出鐵時鐵液直接沖到壓在凹坑里的球化劑上,不僅把覆蓋物沖跑,而且使合金塊直接受到高溫鐵液的沖擊,或過早熔化激烈反應(yīng),或迅速漂浮至鐵液表面,在鐵液表面熔化燒損被空氣吸收,減低了鐵液對Mg的吸收率。
防止措施:放置好鐵液包的位置,避免鐵液直接沖擊到合金上,讓鐵液平穩(wěn)、快速的淹沒合金并瞬時達到一定的深度,延長合金上浮的路程,便于合金充分被鐵液吸收。
5.開始出鐵液慢
如果開始出鐵液過于緩慢,液面在包內(nèi)上升的速度慢,當鐵液淹沒合金后,表層部分合金就開始熔化反應(yīng),并接著上浮,由于合金表面與鐵液表面距離短,合金沒來得及熔化就大量的漂浮于鐵液表面,Mg在鐵液表面熔化燒損被空氣吸收而損耗掉,降低了鐵液對Mg的吸收率。
防止措施:對于沖天爐來講 前爐缸內(nèi)要存有充分的鐵液,出鐵前首先把堵塞出鐵口周圍的泥巴鏟凈,出鐵時快速打開出鐵口 ,讓鐵液很快達到鐵液包容量深度的2/3(即一定深度),此時的球化反應(yīng),由于合金表面距離液面距離大,合金在鐵液里上浮時,經(jīng)過的路程長,合金邊上浮、邊熔化 、邊被鐵液充分吸收,球化劑中的球化元素Mg的吸收率高,球墨鑄鐵質(zhì)量好。電爐出鐵更為方便,開始快速出爐,當反應(yīng)劇烈時慢速出鐵或停止出鐵,在反應(yīng)平穩(wěn)時繼續(xù)出鐵至要求量,如果反應(yīng)平穩(wěn),盡可能先快后慢(中間不停)的一次出完。
6.裝加球化劑過早或堤壩凹坑內(nèi)鐵液未倒凈
澆注后,紅熱的澆包底部,溫度高于900℃。如果馬上裝球化劑,Mg、RE在高溫的烘烤下?lián)p耗一部分(有冒煙現(xiàn)象);若堤壩凹坑內(nèi)鐵液未倒凈,Mg的損耗更多;另外過熱的預熱溫度也會促使球化劑的過早熔化。
防止措施:讓澆包冷卻降溫一段時間,在出鐵液之前裝球化 劑,同時,澆注后及時把澆包內(nèi)剩余的鐵液倒干凈,并把包內(nèi)的熔渣扒干凈。
7.球化鐵液溫度過低
球化鐵液溫度低于1390℃時,合金不易熔化,球化反應(yīng)不完全,球化級別難以達到要求。球化劑在上浮過程中,由于鐵液溫度低,不能迅速地把球化劑熔化吸收,致使球化劑上浮到鐵液液面熔化燃燒。
8.球化鐵液溫度過高
球化鐵液溫度過高,覆蓋劑以及球化劑熔化速度過快,由于純Mg的密度為1.74g/㎝3,熔點651℃,沸點1105℃,即便是由于Mg與Si化合提高了合金的熔點,但也低于1400℃,更何況球化溫度常在1490~1520℃,有的可能會更高一些。根據(jù)鑄件的大小和鑄件壁的厚薄,確實需要提高球化溫度時,也要采取相對“低溫處理高溫澆注”的措施。另外,鐵液溫度過高,鐵液往往氧化嚴重,由于Mg和RE易與氧化物產(chǎn)生化合反應(yīng),高溫使得Mg、 RE的大量損耗和蒸發(fā),降低了吸收率。
9.球化劑塊度小、碎末多
當球化劑塊度碎小、碎末多時,雖然球化處理方法一樣,但由于合金塊之間沒有空隙,熔化反應(yīng)只能是剝皮式地緩慢逐層進行,若按同樣的步驟去澆注,可能會出現(xiàn)前幾箱球化不良,后幾箱球化尚好的現(xiàn)象。
防止措施:根據(jù)鐵液包的大小即球化處理鐵液的多少,而選擇球化劑塊度的大小。碎末過多時需要過篩處理;如果球化反應(yīng)過慢,可用鋼釬穿過鐵液搗幾下所裝的合金,讓鐵液鉆入合金里,以便加快球化反應(yīng)。
10.球化劑塊度過大
球化劑塊度過大,在邊上浮邊熔化過程中,沒有及時的被鐵液吸收,而是漂浮到鐵液表面熔化燃燒,散發(fā)到空氣中而浪費掉。
球化劑塊度的選擇,是根據(jù)鐵液包的大小即球化鐵液的多少而確定的。